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3.3 带载试运行
a. 设定加减速时间。通常按负载和经验先设定较长加减速时间,起、停电机观察有无过流报警,然后逐渐缩短加减速时间,以运转中不发生报警为原则。 b. 若起、停电机过程中变频器出现过流报警,应重新调整加减速时间或转矩提升量。 c. 若起动电机时仍出现过流报警,试试简易磁通矢量控制,提供大起动转矩和充足低速转矩。
3.4 机器统调
变频器设定为外部运行模式,起动、停止经编机,速度由电位器R209调节,观察电机及机械负载运行是否平稳、加减速是否平滑,产品工艺质量是否满足要求。 经反复调试,变频器主要参数设置如下: Pr0---转矩提升 3% Pr1---上限频率 50 Hz Pr2---下限频率 0 Hz Pr3---基准频率 50 Hz Pr7---加速时间 7 s Pr8---减速时间 5 s Pr9---过电流保护 15.4 A Pr11---直流制动时间 0.2 s Pr19---基波频率电压 380 V Pr79---运行模式选择 2 Pr80---电机功率 7.5 KW
4 应用效果
4.1 提高产品产量
变频器调速机速一旦设定后,经编机运行平稳,加减速平滑,机械磨损减少,机速提高,产量提高,设备利用率提高。
4.2 提高产品质量
MRGJSF型经编机原来起制动方式会使布面出现横向条纹(横档)。采用变频调速后,变频器内部具有矢量-转矩控制技术保证了电机良好起动性能,实现了电机软起动。开停机时电机转速增加和减少速率可工艺要求预先设定,达到了平滑无极变速,消停机横档,减少了纱线断头。自从设备改造运行后,次品减少,产品质量明显提高。此外,变频器具有动态响应快、过载能力强、机械特性硬等性能有利于工艺质量稳定和提高。
4.3 减少维修费用
采用变频调速技术,减少起动电流和运行电流,实时控制功率输出,节省电能。原直流调速装置老化淘态,电路复杂不通用,故障频繁。改为通用变频调速后,电路简化,故障少,维修方便。变频器具有较强保护功能和诊断功能,故障显示代码能够确定故障原因,缩小故障范围,减少故障查找时间。改为交流异步电机后,电机维修保养工作量大大减少,导纱针、织针、针芯等配件消耗量也相应减少,提高了设备总体运转率,减少了设备维修费用,延长了设备使用受命。
4.4 投资少,见效快
经编机改造为交流电机变频调速后,投入产出比高,一般半年内即可收回成本。
5 结束语
采用变频调速技术改造老式经编机,可靠性高,维修费用低,节能降耗,操作方式没有改变,深受维修人员和操作人员欢迎,给国内经编行业带来巨大经济效益。
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